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能源公司脫硫塔技改顯“龍頭”效應
發(fā)布時間:2022-11-14       瀏覽量:3762      分享到:
神木煤化工能源公司脫硫塔在額度負荷下運行多年,出現(xiàn)濃縮段溫度較高,結晶顆粒小,掛壁嚴重,塔底積料嚴重,出硫酸銨困難等情況。
為保證機組長周期溫度運行,能源公司脫硫車間相關技術人員成立攻關小組,在現(xiàn)場勘察與分析后得知根本性原因為:煙氣進口溫度較高,有時達165℃,導致掛壁嚴重;循環(huán)漿液量不夠,不能有效降低濃縮段溫度;塔內一層噴淋,且無增效聚氣環(huán),導致煙氣逃逸,延壁上升;噴淋壓力不夠,向下噴淋口泄壓,導致向上噴淋壓力不夠。
針對這一情況,能源公司在確保廢氣處理達標排放的前提下,采用先進技術,對3#脫硫塔進行了技術改造。特別是新增了一層噴淋裝置和新增了增效聚氣環(huán),有效防止了煙氣上升和出現(xiàn)掛壁現(xiàn)象。據悉,現(xiàn)3#脫硫塔濃縮段三點溫度均可控制在65℃以內,各支撐梁、塔壁無掛料現(xiàn)象。噴淋覆蓋率150%,無煙氣偏流現(xiàn)象。硫酸銨濃縮效果好,脫硫效率有效提高。同時,根據脫硫塔濃縮段煙氣溫度降低至65℃,相比優(yōu)化前下降10℃,同負荷對比優(yōu)化前單塔每班消耗氨水約:3.8T、平均0.5T/h,優(yōu)化后單塔平均下降0.025T/h,全年可節(jié)約氨水:216T,節(jié)約成本22萬元左右。
以“龍頭”促發(fā)展。下一步,能源公司將對其他脫硫塔進行技術改造,在先進性和可靠性有機結合的前提下,穩(wěn)中求進,保證設備安全穩(wěn)定最大效率運行。(郭義軒)