“全公司上下要牢固樹立成本意識(shí)、效益意識(shí),把開源節(jié)流、降本增效付諸實(shí)踐,看到實(shí)效。”今年以來,電化公司牢固樹立“過緊日子”思想,向全公司干部職工發(fā)出降本增效的“沖鋒令”。
人人打響“鐵算盤”
“外委公司承包得花20萬!咱自己為啥就不能焊這煤篦子?咱可以焊得更好!”熱電分廠的管理人員們也打起了“鐵算盤”,他們組織檢修人員一起將新鋼板按尺寸歸類擺放、仔細(xì)焊接,不僅為該公司節(jié)省了近10萬元,還提升了員工們的焊接技術(shù)。
“物資管理就像‘當(dāng)家’過日子,大到各類設(shè)備,小到辦公用品,只有嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,才能實(shí)現(xiàn)節(jié)約最大化。”該公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)人說道。因此,該公司通過引入“互聯(lián)網(wǎng)+”采購(gòu)模式,建立物資超市運(yùn)行系統(tǒng),解決了以往庫(kù)存物資積壓、計(jì)劃重復(fù)報(bào)批等諸多造成浪費(fèi)和制約生產(chǎn)運(yùn)行的問題。
該公司全體職工從節(jié)約一度電、一滴水、一粒米、一張紙、一升油開始,增強(qiáng)自我節(jié)約意識(shí)。將“算賬”意識(shí)貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的全過程,在經(jīng)營(yíng)管理、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備改造、科技創(chuàng)新等方面“下猛藥”“做細(xì)活”。本是對(duì)外承包的冷卻塔淤泥、煤篦子、主干道路燈、閑置廢棄電梯,他們自己清理、自己焊接、自己安裝、自己維修,全部將成本控制責(zé)任落實(shí)到最小單元,努力實(shí)現(xiàn)資金的良性循環(huán),以精細(xì)化管理“降支出、增效益”。
“下崗”廢品再“上崗”
走進(jìn)電石分廠冷卻車間,滾滾熱氣撲面而來,電石液出爐時(shí)溫度高達(dá)1700-1800℃,采用自然冷卻降溫,大量熱能流失到空氣中。空壓機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生的熱能經(jīng)水冷后大部分也排入空氣中。放任這些“多余”熱量游離不定,實(shí)屬浪費(fèi),該公司立即開展技術(shù)研究,將冬季空壓機(jī)運(yùn)行后的高溫油通過余熱回收進(jìn)行供熱采暖,電石余熱回收的熱量作為熱源供蘭炭烘干使用,預(yù)計(jì)年可節(jié)約標(biāo)煤約1070tce,降本約110萬元。
另外,該公司污水處理項(xiàng)目經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的中水,被用作全廠綠化灌溉和生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)冷卻水的補(bǔ)充水源,可每年節(jié)約生產(chǎn)、生活常規(guī)水資源用水12.8萬噸;氮?dú)饣厥崭脑祉?xiàng)目一方面將利舊原有的部分氮?dú)夤艿溃硪环矫婷啃r(shí)可節(jié)約氮?dú)饧s1440m3,每年可帶來綜合效益188萬元;空冷島提效技改項(xiàng)目,是該公司充分利用已被淘汰的原25MW機(jī)組的循環(huán)水系統(tǒng),配備2臺(tái)表面式凝汽器改造完成,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年可節(jié)約標(biāo)煤5000噸以上。
正是這樣“全員皆兵”,把該“修補(bǔ)”的“修補(bǔ)”、該“動(dòng)手術(shù)”的“動(dòng)手術(shù)”,將有價(jià)值的物品進(jìn)行修復(fù)再利用,才有效降低了各類費(fèi)用的支出。降本增效,重在落實(shí),貴在堅(jiān)持。該公司將一點(diǎn)一滴深挖掘,一分一厘巧增效,在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、物資采購(gòu)、后勤保障等方面不斷改革創(chuàng)新,最大限度節(jié)能降耗、降本增效,全力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(呼嘉咪)