控制入爐標煤單耗是火力發電廠的效益源頭、盈利關鍵。2022年,是公司建設雙一流綠色旅游工廠關鍵時期,內部要加強十年老舊設備治理以及持續推進綠色工廠建設,外部要應對市場諸多不確定因素,神木煤化工電化公司堅持以問題為導向,立足控制煤耗的難點、痛點,通過對公司電石分廠的廢棄黑白灰代替原煤進行精準調配、極致摻燒,從源頭上實現公司的降本增效。
穩步推進,追求卓越,優化黑白灰摻燒比例
電化公司始終踐行高質量發展理念,全力推進深度黑白灰摻燒工作,實施精細化黑白灰摻燒管理,本著“吃干榨盡”的原則,將電石分廠運輸來的黑白灰全部摻燒完畢。
為了實現黑白灰摻燒力度最大化,該公司熱電分廠安排專人負責黑白灰摻燒工作,根據運行狀況、庫存結構制定合理的摻燒方案,進行“點餐式”的精細化摻燒。采用黑白灰和原煤搭配,緊盯入爐黑白灰熱值、硫分、灰分情況,以保證安全、滿足需要,采用低硫、高灰、高熱值的黑白灰和原煤進行摻燒,降低了原煤消耗量,充分挖掘可利用的黑白灰廢物資源、釋放潛能,實現環保和節能雙贏目標。
大膽嘗試,小心求證,運行調整精準高效
“王班,今天小夜班給煤機斷煤一次,煤質比較潮,大夜班做好給煤機堵煤的事故預想啊。”
“張師,白班大量摻燒黑白灰,注意除塵器料位變化,及時進行吹灰!”
“高師,燃運上煤時間間隔盡量縮短一點,避免煤倉斷煤情況,巡回檢查期間多用空氣炮疏通疏通。”像這樣的相互提醒在運行人員交接班過程中已然成為常態。
黑白灰摻燒后,原煤參數偏離設計值,這對運行人員的技術要求提出了更高的挑戰,運行人員本著大膽嘗試、小心求證的原則,勤檢查、細監盤、穩調整,經過對照實踐,讓機組保持最優狀態運行。此外,在迎峰度夏期間,隨著雨量增加,原煤水分上升,為了防止鍋爐斷煤、輸煤系統堵塞問題造成鍋爐燃燒異常,該廠通過原煤倉定期燒空檢查、輸煤系統檢查清堵等有效防范措施,保證了鍋爐“口糧充足,營養均衡”。
上下同欲,合力攻堅,用好攻關競賽“指揮棒”
用好“人人都是創效者 崗位就是利潤源”攻關競賽這根“指揮棒”能做到倍道而進,電化公司以健全激勵機制為著眼點開展攻關競賽,堅持黑白灰比例摻燒正向激勵,激發運行人員黑白灰摻燒的積極性。在原有評比考核辦法基礎上,優化黑白灰摻燒獎勵制度,使運行人員的思想實現了由“要我燒黑白灰”到“我要燒黑白灰”的轉變,讓節能降耗理念深入人心,也為運行人員運行參數的調整明確了攻堅的靶向。
節能環保,爭做表率,黑白灰摻燒彰顯“電化擔當”
公司注重走綠色環保的高質量發展之路,自黑白灰摻燒項目投運以來,結合機組運行方式調整,不斷總結完善黑白灰與原煤摻配方案,在黑白灰大量消耗的前提下,不僅解決了該公司電石廠黑白灰庫二次揚塵的問題,減輕了灰庫、灰壩的存灰壓力,也在處理城市廢棄物資難題上勇挑重擔、爭當表率,更是彰顯了公司的社會責任,同時也帶來了一定的經濟效益。數據顯示該公司電石廠每天產生黑白面約30噸,每天可以節約原煤約15噸,每噸按照目前煤價550元計算,每月可節約24萬元。
從源頭降成本,向摻燒要效益,電化公司在配黑白灰摻燒的道路上任重而道遠,該廠必將以勇立潮頭的精神不斷提質增效,在創建“雙一流”綠色旅游工廠的新征程中交出優異答卷。(趙麗萍 張少龍)